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用研磨翻新技術解決人造崗石在鋪裝后出現的問題及施工工藝介紹

[ 發布日期:2016/8/30 9:10:57 ] 瀏覽人數: 6516

    人造崗石節能環保,對人體放射性危害,它是采用天然大理石碎塊、鈣粉為主要原料。使用5%—8%的不飽和聚酯樹脂為黏合劑,經抽真空、常溫、高壓、震動、澆注而成。造型美觀,色彩圖案自然均勻,結構致密,耐磨性強、抗壓、抗拆強度高、吸水率低等特點,彌補了天然石材http://www.stonebuy.com/色差、孔洞、裂隙、裂紋、吸水率高等缺陷。是現代大型商業廣場,高擋寫字樓使用比較廣泛的一種裝飾材料。


    由于一些裝鈽公司在安裝人造崗石時粘貼材料與人造崗石不匹配,施工工藝不正確,砂漿、水泥、水及膠泥配比不當,成品保護不到位,二次安裝時間緊,所以造成人造崗石表面劃傷,刮傷嚴重,空鼓、鼓包、黑縫、剪口更為普遍,業主們從開業起就走上了一條永無休止的整改之路。

 

    人造崗石鋪裝后出現的問題


    1.黑縫產生的原因。這是人造崗石剛鋪裝完畢后,沒有等砂漿中的水份蒸發就做填縫處理,砂漿中的水份從人造崗石縫隙中滲出造成填縫劑變黑(填縫的最佳時間是人造崗石鋪裝12天后進行)。
    2.空鼓產生的原因。鋪粘人造崗石砂漿水份過大,砂、水泥攪拌不均勻,膠泥薄、厚不均。人造崗石結構致密、吸水率低,人造崗石下面的多余水不能遷移出崗石表面,膠泥收縮快,剛鋪裝完就有人在崗石上行走,造成崗石松動、空鼓。
    3.劃傷失光產生的原因。人造崗石鋪裝后未做成品的保護,現場雜物堆放無秩,砂石硬物刮花人造花崗石表面,造成劃傷、刮傷、失光。
    4.斷裂產生的原因。人造崗石底部沒有背網膠,所以很脆,施工人員用力錘打,崗石容易打成暗裂,底部的水泥砂漿收縮,暗裂拉成明裂變成斷裂(造成斷裂的原因也有運輸、搬運、擺放等不當造成暗裂,不鋪裝時表面看不出有裂紋,經過水泥鋪裝,水泥收縮,幾天后裂紋非常明顯,變成斷裂)。
    5.鼓包中間頂起產生的原因。鋪粘人造崗石時使用強堿性水泥刮漿,由于人造崗石不透氣,地下水氣往上遷移,水氣穿過強堿腐蝕層,頂裂人造崗石表面。

 

    整體研磨施工工藝


    1.在人造崗石鼓包處使用電錘打6mm孔洞,流出來的水用吸水機吸凈、吸干。
    2.使用水性環氧膠用高壓注射器注射到人造崗石孔內。要注到飽和,水性環氧膠是親水性,能夠吸收孔內少量多余水份,24h后待水性環氧膠完全固化后進行下一步操作。
    3.使用307不飽合聚脂樹脂和人造崗石同色微粉攪拌均勻,修補人造崗石裂縫和孔洞處。膠完全干燥后使用金剛石剪口磨料進行剪口整平。
    4.粗磨。使用50#、150#金剛石樹脂硬磨料或菱苦土60#、120#、220#磨塊(粗磨不要使用軟水磨片進行研磨,容易出現波浪,影響平整度)粗磨,給水量要大,每道磨料磨完要徹底吸水,檢查剪口磨料留下的深劃道,是否應用50#磨料磨掉,以此類推。機器走井字研磨,粗磨占整體研磨45 010時間,是確保工程竣工質量驗收的關健環節。
    5.細磨。使用300#、500#、1000#金剛石樹脂硬磨料,細磨占整體研35%時間,細磨到500#后有初光出現,細磨到1000#后光澤度可達50度。
    6.精磨。使用2000#、3000#金剛石樹脂硬磨料或金剛石樹脂軟水磨片進行研磨、精磨占整體研磨20%時間,精磨后光澤度提升不高,但人造崗石的表面密度提高了,為草酸塊和拋光粉、漿拋光打下堅實的基礎。
    7.拋光。使用功率2HP以上,轉速175—210r/min,重量70kg晶面機,用獸毛含量70%的獸毛墊配合拋光粉或拋光漿加少量水進行拋光研磨,拋光后人造崗石表面光澤度可達80度以上。
    8.結晶硬化處理。使用晶面機功率2HP以上,轉速175—210r/min,重量70kg配合清潔墊(白色或紅色)、鋼絲棉選用(1#),將鋼棉盤均勻卷狀平鋪在白色或紅色的清潔墊上,將晶面加硬劑裝噴壺均勻嗩灑在人造崗石表面上,啟動晶面機行走1.5m寬、1.5m長,反復行走6次往返,通過鋼絲棉與人造崗石表面摩擦產生熱量與晶硬劑中的氟離子、少量樹脂反應產生硅氟化物結晶層,呈玻璃質狀,具有較高的硬度、耐磨度、透明度、抗水、抗污、防滑等作用。

 

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